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项目管理提升

聚焦北口(8) | “刚柔并济”玩转万吨沉井

发布时间:2022-07-15阅读次数:

瓯江,中国东海独流入海河流,浙江第二大江。当滚滚江水流经温州灵昆岛后,分为南北两汊。在北汊广阔水域上,一座大桥凌空而起。

5月27日,中交二航局参建的世界首座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥——温州瓯江北口大桥建成通车。从大桥南岸桥下放眼望去,高达36.5米的南锚碇锚体矗立地面,犹如巨型秤砣,然而,它仅是南锚碇的“冰山一角”。锚体所处位置的地下,还深埋着一个平面尺寸如10个标准篮球场大小,深入地下61.5米,总重50万吨的沉井。这是世界首例强潮河口深厚软土层中建造的大型沉井。

基础不牢,地动山摇。南锚碇和北锚碇就像两个拔河运动员一样,共同拉起整座大桥的千钧之力。要想把这个“大块头”沉入地下,复杂的地质条件成为中交二航局项目团队面对的关键难题。


“奶油”中挑战超大型陆域沉井

“这样的地质,我还是头一次碰到。”在温州待了9年的项目副经理汤立说道。大桥南锚碇位于入海口陆地上,勘查显示淤泥地质土层达40米深,地基承载力低,沉井易突沉,下沉速度和姿态控制难度大。如何让这“庞然大物”在软弱如奶油的淤泥中“稳得住”,是汤立他们首要思考解决的一大难题。

沉井下沉的第一步就是在陆地设计位置处理地基,改善软土地质,拼装沉井刃脚钢壳,然后逐步接高沉井节段并下沉,通过循环往复接高下沉,完成整个沉井终沉。

“开始担心地基承载力不够,稳不住沉井,后来又恐地基承载力太强,沉井下不去,这是矛盾的,如《易经》中的阴阳,我们要刚柔并济才可能解决得更好。”项目部工程部长罗潇说。

项目团队坚持试验先行,多次对多种地基处理方式调研,进行大量现场原位试验及室内试验,获得土层准确参数,经对比分析最终决定采用国内最长36米砂桩加固地表换填的方案改变地质结构,增强地基承载力,并有效防止承载力过大。2017年10月8日,沉井钢壳成功组拼。

有了合适的地基,首节段下沉施工接踵而至。由于沉井尺寸较大,相当于薄板容易因挠度过大而开裂,且地基承载力不均,很容易导致沉井倾斜,进而导致井壁开裂,对后续施工带来致命威胁。

对此,项目部创新采用“十字拉槽加全断面小锅底开挖”工法,就像切蛋糕一样,先从沉井中间划一个十字,再从中间逐渐开挖,以达到平衡受力、防止开裂的目的,并在施工全程采用BIM技术动态监控,安装300多个监控元器件,实时监控沉井姿态应力情况,实现沉井首次下沉“0”裂缝。

2018年5月15日,南锚碇沉井第一次下沉取得成功。


“四旋翼无人机”引发的灵感

结合工况,沉井第二次下沉采用不排水下沉。在水下进行吸泥,作业环境未知,难以捉摸,不可控因素多。在施工前期,项目部采用BIM手段验证施工方案的可行性,对沉井姿态、结构应力等指标实时监控,为沉井下沉做好了理论支撑。

然而,第二次下沉没多久,就遇遭“下不去”的困境。眼看着工期一天一天拖延,时任项目部常务副总工夏崟濠皱起眉头。

原来,第二次下沉遇到了黏土淤泥层,与“奶油”不同的是,黏土淤泥层就像“橡皮糖”一样,粘性较大,附着性较强。根据地质条件,项目团队决定采用绞吸机作为第二次不排水下沉施工设备。但当时能找到的绞吸机多用于砂质地层,并无在黏土淤泥层中施工的先例。经试验发现,现有设备根本无法有效吸泥。如何摆脱“橡皮糖”束缚,让沉井稳步挺进,成了又一大难题。

为此,夏崟濠带领技术人员走访了河南、湖南、湖北、山东等地多家厂商,考察了各种设备,均难以达到要求。

既然现有设备无法解决问题,项目部大胆创新,成立设备研发小组,踏上新型装备研发之路。由四旋翼无人机得到灵感,项目部设计了“倒立的无人机”——“水下快速取土装置”。此装置由四个电机带动四个绞吸头,与无人机方向相反,向下绞吸。经过在相同土质中的不断测试和改进,设备最终研发成功,投入使用。

在第二次下沉过程中,项目部自主研发的20台“水下快速取土装置”,用18台龙门吊配合调动装置,有效解决了在黏土淤泥层中取土难的问题。2018年10月25日,南锚碇沉井下沉9.58米,达到设计标高,第二次下沉施工圆满结束。


大型钻机变身“斜杠青年”

“又烧了。”2019年2月,随着第三次下沉推进,沉井井孔水位也越来越深,“水下快速吸泥取土装置”显得力不从心,经研究发现,井孔水位达50米以上,越来越深,该装置因其电机密封性不能承受深水水压,经常造成电机烧坏。

如何解决呢?大家在讨论会上各执一词。夏崟濠提出一个大胆想法:能否把专用于桩基施工的大型钻机设备,配合移动台车用于第三次水下沉井下沉取土?

“钻机本来是为桥梁桩基钻孔用的,而北口大桥要将其‘转型’执行沉井下沉取土工作,这还是世界首次。钻机只有钻杆和钻头深入水下,应该可以扛得住一切深水水压。”没有尝试就没有成功的可能性,大家说干就干!

项目部共投入22台钻机,配合移动台车进行第三次下沉深水取土。钻机钻头开钻面积较大,按理说取土工效应该显著。但是,“为何钻这么久,吸出的大部分是清水,并未发现携带大量沙土?沉井还是下不去!”眼看工作无实质性进展,宝贵时间一天天过去,夏崟濠更加发愁。

“这是什么原因呢?”原来,钻机开钻面积虽大,但针对粘性较大的淤泥,就像“和面机”一样,只是让黏土在原地打转,并不能将黏土搅碎。且终沉阶段为卵石层地质,进入卵石层2到5米不等,石头强度高。投入大量资金配备的22台钻机刚刚“转型”,就遭受重大挫折,大家空欢喜一场。

“就这样付之东流吗?不行!”项目部邀请了二航局技术中心、西南交大、同济大学等博士专家,对大量取土装备进行试验研究,引进二航局隧道盾构机钻头并加以改进,增加钻齿,并让舱内水位保持不超过最高控制值的高水位,减少涌土,保证沉井结构安全,实现了泥浆源源不断被吸出。

与此同时,项目部在沉井偏位侧进行填土,克服了受临江侧水泥搅拌桩、泥浆池堆载、卵石不平等一系列影响,利用两侧不平衡土压力调整偏位,确保了沉井稳步下沉。2020年3月5日, 经过四次接高和三次下沉,南锚碇沉井终于下沉到位。


迎战16万方封底填仓混凝土浇筑

2020年3月6日,随着40多辆混凝土搅拌车陆续进场,北口大桥正式启动南锚碇沉井封底及填仓混凝土浇筑施工,混凝土总量近16万立方米。

受新冠肺炎疫情影响,北口大桥2020年春节后施工遭受阻力,施工计划向后推延。项目部第一时间组织人力物力筑牢疫情防控基础,并在疫情形势好转后迅速复工复产。复工后的首要施工任务是南锚碇沉井封底和填仓混凝土浇筑作业,其中,封底6万多立方米混凝土,填仓9万多立方米混凝土。

面临超大方量任务,项目团队首先根据施工计划在年前已储备一批混凝土原材料,可满足3万方混凝土生产。疫情暴发后,浙江、福建等地水泥供应商复工受到严重影响,同时交通运输受到一定管制,导致复工后水泥材料难以补给,项目部在最快时间内联系温州本地混凝土供应商,为北口大桥再次增备可供生产6万方混凝土的原材料。后续,随着疫情形势好转,项目部又加紧后续备料,提供了充足物资保障。

施工过程中,项目部采用三班倒连续作业模式,昼夜不停,加紧浇筑,共投入4台布料机、3台车载泵、7台拖泵等大型设备,在沉井现场四面八方同时开工。40多辆混凝土运输车排队驶向沉井,蔚为壮观。

2020年3月24日,沉井封底混凝土浇筑完成;4月12日,沉井填仓混凝土浇筑完成,比原计划工期提前完成,把受疫情影响耽误的工期抢了回来。

至此,大桥南锚碇沉井如磐石一般深嵌在瓯江南岸的深厚淤泥层中。它承载着大桥主缆的拉力,挽住了大桥的生命线。

“锚碇稳了,大桥基础也就稳了!南锚碇沉井成功建造意义重大,深厚软土层中建造超大型陆域沉井的世界性难题得到解决,为同类型超大沉井施工开辟了先河。”在北口大桥后续专题会上,与会专家如是评价。(黄伟峰 何鸿鹏 申腾武)


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